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搪玻璃反应釜轴封失效原因的解析及解决办法

发布日期:[ 2015年10月21日 ] 共阅[ 1721 ]次

轴封对搪玻璃反应釜不是说说而已的,只要在使用过程中我们才能看到他的重要性,下面我们就轴封失效原因和解决方法及它的使用效果进行讲解。   

1、轴封失效原因   

轴封结构设计不合理填料箱与轴之间的间隙太大(25mm),导致填料宽度过大,影响填料性能的正常发挥;搪瓷反应釜与轴之间无紧定结构,磨碎的填料很容易落入釜内;釜内没有定位轴承,轴偏摆量较大,加快了填料磨损。   

2、解决方法   

利用原填料箱,在填料箱内孔加一个耐腐蚀的轴套(厚度为15mm的复合材料),使填料宽度减小到lOmm;填料采用高碳纤维编织材料,以提高其耐磨、耐热和耐腐蚀性;再加一个T形复合材料的定位轴瓦,既能防止负旅时填料落入釜内,又能控制轴的偏摆量新增的轴瓦和轴套均为高分子聚乙烯复合材料   

3、效果   

新结构使用后效果良好,不仅减少了填料消耗,保证了产品质量,而且提高了釜的利用率估计一年能为公司节省资金15万元。   

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